還原時(shí)間線
威馬引燃的公關(guān)案例,雖然各方各執(zhí)一詞,但時(shí)間線卻異常清晰。
8月25日14時(shí),一輛EX5電動(dòng)車,也就是威馬當(dāng)前唯一的量產(chǎn)車在成都的自家研究院園區(qū)內(nèi)起火,燃燒劇烈迅速、煙霧彌漫,車輛最終被完全燒毀,無(wú)人員傷亡,無(wú)附帶損失。
8月26日,威馬發(fā)布企業(yè)聲明,聲稱該車“系經(jīng)過(guò)多輪破壞性試驗(yàn)的報(bào)廢早期改裝車”,拆除了電路保護(hù)裝置,但未完全拆解,起火原因是“電器元件短路”。
聲明發(fā)布后,輿情難解。8月29日,威馬發(fā)表公開信,對(duì)車輛信息、多種測(cè)試條件、時(shí)間順序、起火原因、整改措施等進(jìn)一步詳細(xì)闡述,以期平息輿論。不料,該信引發(fā)了供應(yīng)商的憤怒。
8月30日,被公開信點(diǎn)名的電池生產(chǎn)商浙江谷神在官微發(fā)表公開信,指責(zé)威馬“事件發(fā)生后未聯(lián)系谷神”、“拒絕谷神派員前往現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)”。谷神還表示,從網(wǎng)友曝光的現(xiàn)場(chǎng)電池銘牌照片來(lái)看,并非谷神品牌。
同一天,威馬回應(yīng)稱,網(wǎng)友網(wǎng)友曝光的內(nèi)容是虛假信息,照片拍攝地并非車輛起火地。
9月3日下午,寧德時(shí)代在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上表示,威馬自燃試裝車輛搭載的電池不是己方產(chǎn)品。
時(shí)間倒退回5月14日,四川野馬汽車的一款野馬U能E350發(fā)生自燃,搭載的正是谷神電池。有人指出谷神是威馬電池4個(gè)供應(yīng)商之一,此為威馬信任危機(jī)的濫觴。
有消息稱,5月14日野馬自燃就引發(fā)了威馬的退訂潮,有人言之鑿鑿地稱有1/3的退訂,而威馬堅(jiān)稱退訂率不超過(guò)1%。正像一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)敵我雙方傷亡率一樣,兩方通常要夸大對(duì)方損失,淡化己方傷亡。
為了遏制不利輿情,威馬在公開信中稱,谷神電池配裝車輛不交給C端客戶,交付的將是“其他相關(guān)企業(yè)”,但避免提及寧德時(shí)代的名字,用心良苦。寧德則輕松撇清與事故的關(guān)聯(lián),負(fù)擔(dān)最小。
聲明中,威馬著意切割事故車與量產(chǎn)車的苦心一望便知。“多輪破壞性試驗(yàn)”、“報(bào)廢”、“早期改裝車”等詞匯,試圖說(shuō)明兩者技術(shù)狀態(tài)、產(chǎn)品階段、產(chǎn)品狀態(tài)均不相同。
相比匆忙擬就的、不完善聲明,公開信中威馬披露了更多的技術(shù)細(xì)節(jié),又必須與聲明合轍,前后呼應(yīng)。怎奈多說(shuō)多錯(cuò),被各路大神批駁得體無(wú)完膚,從邏輯到管理流程,再到技術(shù)細(xì)節(jié),均被挑出不少漏洞。
威馬的公關(guān)團(tuán)隊(duì)反應(yīng)迅捷,但與技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作上存在瑕疵。電動(dòng)車安全性最大的鍋莫過(guò)于“自燃”,正面自辯,難免越描越黑。
魔鬼藏在細(xì)節(jié)里
在公開信羅列的破壞性試驗(yàn)流程中,槽點(diǎn)頗多。
槽點(diǎn)一,50公里/小時(shí)的尾部碰撞試驗(yàn)。國(guó)標(biāo)(GB)對(duì)電動(dòng)車的安全要求只涉及50kph正面和側(cè)面碰撞,對(duì)尾部碰撞無(wú)明確要求。假設(shè)威馬對(duì)產(chǎn)品要求加嚴(yán)。50kph碰撞試驗(yàn)屬于高速濫用試驗(yàn),車身結(jié)構(gòu)會(huì)有受損,電池包結(jié)構(gòu)完整性無(wú)法保證,此時(shí)應(yīng)整車報(bào)廢,但威馬隨后進(jìn)行了涉水試驗(yàn),如果不是測(cè)試人員勇氣驚人,就是威馬對(duì)試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)的控制已經(jīng)到令人發(fā)指的地步。
涉水后,威馬指出此前碰撞試驗(yàn)破損部位進(jìn)水(廢話),受損電池包此時(shí)存在內(nèi)部短路、起火的概率。但腦洞驚人的是,還冒險(xiǎn)進(jìn)行了兩種工況的涉水試驗(yàn),歷時(shí)20分鐘。如果此時(shí)車上有人操作的話,可能造成傷亡事故。
這兩個(gè)試驗(yàn)安排的順序不合理,不但不符合開發(fā)邏輯,還讓測(cè)試人員無(wú)謂涉險(xiǎn)。為什么強(qiáng)調(diào)是“后碰撞”?因?yàn)槠鸹鹫掌@示,車輛焚毀前前部完整,如果必須構(gòu)建“短路條件”,只能是后碰撞了,總不至于做“油錘貫頂”試驗(yàn)吧。
槽點(diǎn)二,做完一系列破壞試驗(yàn)后,鞠躬盡瘁的試驗(yàn)車到了拆解環(huán)節(jié)。但工程師居然先拆掉了保護(hù)裝置,行為邏輯令人震驚。如果腦回路正常的話,難道不應(yīng)該先切斷12V蓄電池和動(dòng)力電池供電線路嗎?
有人指出動(dòng)力電池的保護(hù)裝置應(yīng)該與電池集成一體,無(wú)法單獨(dú)拆解。這一點(diǎn)威馬倒是考慮到了,公開信中稱“試驗(yàn)車采用軟模件、手工樣件”,電池包為“圓柱形電池包”,未采用一體化硬殼電芯,保護(hù)裝置處于臨時(shí)外接狀態(tài),就成為可能。
不過(guò),既然拆除保護(hù)電路、應(yīng)急開關(guān),整個(gè)供電電路應(yīng)處于斷路狀態(tài),居然還能“強(qiáng)行上電”。如何操作的?如果又裝回去了,怎么叫“拆除”?
槽點(diǎn)三,拆解居然在研究院內(nèi)露天停車位上進(jìn)行(起火地點(diǎn))。這是員工/訪客停車位還能兼任拆解整車的工位?如果此言為真,威馬的管理混亂,令人瞠目。
威馬在這個(gè)問題上陷入兩難,要么承認(rèn)技術(shù)上不可能,要么承認(rèn)管理上亂來(lái)。權(quán)衡利弊,威馬咬牙認(rèn)了后者。等待交付的準(zhǔn)客戶們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)作何聯(lián)想,威馬公關(guān)團(tuán)隊(duì)暫時(shí)顧不得了。
NCM(鎳鈷錳三元)技術(shù)的發(fā)展隱憂
公開信兩天后就是成都車展,威馬發(fā)起了三電系統(tǒng)的“研習(xí)會(huì)”,試圖從技術(shù)原理的角度釋疑。迂回策略見效慢,但好處是不會(huì)多說(shuō)多錯(cuò),威馬公關(guān)技巧有長(zhǎng)進(jìn)。
起火向來(lái)是電動(dòng)車(EV)的“罩門”。威馬中招,其他創(chuàng)業(yè)企業(yè)將來(lái)恐怕亦未能免俗。特斯拉也數(shù)次被迫對(duì)車輛起火作出解釋,但不同的是,特斯拉起火是在使用中,而非研發(fā)過(guò)程。威馬的管理難辭其咎。
在威馬看來(lái)管理不善是疥癬之疾;設(shè)計(jì)、生產(chǎn)缺陷則茲事體大,可能動(dòng)搖所有潛在消費(fèi)者對(duì)威馬品牌的信心。
不過(guò),EV在濫用測(cè)試(譬如穿釘、撞擊、浸水、熱箱)中,電池內(nèi)部短路引發(fā)熱失控,是可以理解的。企業(yè)就是要摸清災(zāi)難發(fā)生的邊界條件。
比亞迪推崇的磷酸鐵鋰技術(shù)安全性更高,但鋰電池的痛點(diǎn)是能量密度比燃油車低10倍以上。根據(jù)工信部制訂的EV發(fā)展路線圖,要求2020年前將EV電芯能量密度提升至300Wh/kg,對(duì)應(yīng)續(xù)航超過(guò)400公里。為了達(dá)到目標(biāo),磷酸鐵鋰不再居于C位,必須讓位于鎳鈷錳三元鋰電池(NCM)。于是我們看到寧德時(shí)代為首的“三元”派一飛沖天。
更為激進(jìn)的是,將來(lái)可能要從鎳鈷錳酸鋰(NCM111)、過(guò)渡到富鎳型鎳鈷錳酸鋰(NCM622、NCM811),將來(lái)還要發(fā)展到富鋰錳基氧化物。
陽(yáng)極材料進(jìn)化能產(chǎn)生更高能量密度,但也帶來(lái)更低的熱穩(wěn)定性。威馬采用的NCM111引發(fā)了安全憂慮,而富鎳型的NCM622可能造成更糟糕的熱失控事故。
對(duì)熱失控邊界條件的測(cè)試必然涉及到濫用工況,威馬所稱的后撞擊、涉水等都是為通過(guò)強(qiáng)制測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。也就是說(shuō),測(cè)試的出發(fā)點(diǎn)是沒問題的,過(guò)程的不嚴(yán)謹(jǐn)與必要性無(wú)關(guān)。
很明顯,電池正負(fù)極隔膜撕裂(因外力或者支晶發(fā)育)會(huì)導(dǎo)致電解液泄露,進(jìn)而存在起火風(fēng)險(xiǎn)。目前學(xué)術(shù)界已經(jīng)建立了內(nèi)部短路模型,用于預(yù)測(cè)機(jī)械濫用下的熱失控可能性。
威馬在工程上做系列測(cè)試前,是否先建立了預(yù)測(cè)模型?不得而知,如果未作這方面的工作,不但很難給電池防護(hù)設(shè)計(jì)提供思路,還很難提高多尺度預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率。反映到明面上,就是增加測(cè)試周期,多花了測(cè)試經(jīng)費(fèi),還摸不到改進(jìn)設(shè)計(jì)的最佳路線。